在洗煤廠中,如何圍繞淺槽配件實現降本增效?
發布時間:2025-11-18 09:25:31??來源:彼德斯(石家莊)礦業設備進出口有限公司
在洗煤廠中,圍繞淺槽配件實現降本增效,可以從優化配件設計、強化日常維護、創新檢修工具、提升操作技能、推進技術改造、實施精細管理這六個方面入手,以下是一些具體且實用的方法:
一、優化配件設計,降低損耗
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鏈條創新:采用無滾子設計,通過長銷軸與鎖緊螺母構建鉸接系統,搭配鏈輪處逃生通道及斜角軌道,降低介質滲入概率和運行阻力。例如,曹家灘選煤中心通過逃生通道設計,使卡阻物脫落率達95%,故障處理時間從30分鐘壓縮至10秒,單次節約停機成本2.8萬元。
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刮板改進:優化刮板結構,提高耐磨性,減少變形和斷裂。例如,朱家峁煤礦洗煤廠通過加設分煤板,優化入料結構,使淺槽分選機鏈條和刮板壽命提升25%,每年節約采購成本4.8萬元。
二、強化日常維護,延長壽命
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鏈條與鏈輪檢查:每天開車前和運行中檢查鏈條是否松弛、鏈輪是否磨損,及時調整或更換。例如,鏈條松弛度應控制在兩鏈輪中心距的2%左右,鏈輪齒變尖或鏈條跳齒時需及時更換。
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刮板清理與更換:每天檢查刮板連接耳是否變形,及時清理卡入的矸石或異物。例如,某洗煤廠因刮板連接耳變形未及時更換,導致鏈條被拉斷,設備停機1天。
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耐磨襯板維護:每周檢查耐磨襯板是否開裂或磨損,固定螺栓是否松動。例如,襯板磨損到原厚度的1/3時需提前更換,避免槽體漏液影響分選密度。
三、創新檢修工具,提*率
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刮板校正裝置:發明簡易*的刮板校正工具,簡化流程工序,提高校正準度。例如,選煤分公司曹家灘選煤中心發明的刮板校正裝置,使校正作業由原來的3人用時30分鐘轉變為1人用時2分鐘,每年可節約材料費用7萬余元。
四、提升操作技能,減少故障
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培訓與考核:定期對操作人員進行技能培訓,提高其對淺槽配件的維護和處理小故障的能力。例如,讓操作人員熟悉鏈條松弛度、電機溫度、減速機油位等數據的記錄方法,方便對比分析,提前發現問題。
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經驗分享:鼓勵操作人員分享經驗,形成良好的學習氛圍。例如,通過班組會議或內部培訓,讓經驗豐富的員工傳授配件維護技巧和故障處理方法。
五、推進技術改造,提升效能
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入料系統優化:通過改造入料系統,提高入料均勻性,減少局部堆積造成的刮板卡阻和鏈條受力不均等現象。例如,朱家峁煤礦洗煤廠通過自主設計加工分煤板,安裝在水平流下口,使入料分布均勻,有效避免了設備磨損和故障。
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傳動系統升級:采用變頻調速技術,配合月度磁性物檢測,控制鏈條蠕變量,延長使用壽命。例如,紅柳林洗煤廠采用變頻調速(頻率降至40Hz)配合月度磁性物檢測,將鏈條年蠕變量控制在1.2%以內,使用壽命延長至5年。
六、實施精細管理,降低成本
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配件庫存管理:建立配件庫存管理系統,根據設備運行情況和歷史數據,合理預測配件需求,避免積壓和浪費。例如,通過數據分析,確定鏈條、刮板等常用配件的安全庫存量,確保及時供應的同時降低庫存成本。
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修舊利廢:對更換下來的配件進行修復和再利用,降低采購成本。例如,將磨損不嚴重的刮板、鏈條投入到運輸量較小的壓濾系統使用,磨損較嚴重的運輸帶用來制作擋煤板等。